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延長大慶油田臺肇地區(qū)壓力表使用壽命的對策

來源: 大慶油田第七采油廠第四油礦 作者:尚可心,張 韜 發(fā)布日期:2021-05-08

       壓力表是油田開發(fā)中錄取各項壓力數(shù)據的精密儀器,在生產實際中,壓力表經常損壞,目前因為節(jié)約各項成本,節(jié)能增效,同時也為了一線錄取的資料保證及時、準確,沒有誤差所以保證壓力表的正常的工作狀態(tài)下,錄取相應的非常好手資料就顯得尤為重要。

 
       第四油礦目前有各種計量儀表 969 塊,主要分布在采油系統(tǒng),注水系統(tǒng),以及聯(lián)合站、中轉站。采油系統(tǒng)全礦共有低壓壓力表 293 塊。主要分布在各個計量間的集油閥組間內,集油閥組間內。還有注水系統(tǒng)有高壓壓力表 420 塊、精密數(shù)顯壓力表100塊,精密數(shù)字壓力表70塊、主要分布在各個注配間的注水單井,以及柱塞泵的出口處,主要監(jiān)控各單井的注水壓力,以及高壓泵的注水壓力。聯(lián)合站、中轉站的各個崗位上還有 256 塊的壓力表,監(jiān)控生產,輸入產液,輸出注水的各個崗位上的一系列參數(shù)壓力的數(shù)據。
 
       油井系統(tǒng)中的壓力表都安裝在各個集油環(huán)的摻水和回油的兩端采集壓力數(shù)據,因為震動、高溫等因素經常發(fā)生壓力表的損壞。 
 
       注水系統(tǒng)中壓力表都是高壓表,在注水間因為潮濕,振動大,注入水中的雜質沙粒等都可能造成壓力表的損壞失靈,給生產和正常注水帶來極大的危害。 
 
集輸系統(tǒng)中在清水、鍋爐、輸油、輸氣的崗位中都需要各種壓力表監(jiān)控生產參數(shù),來合理地控制各項壓力參數(shù),在這些崗位中,因為含有大量的油、氣、水的及泥沙等,經常造成稱壓力表失靈損壞,不但給生產上造成不便,也會因為壓力表失靈。
第四油礦壓力表季度損壞情況統(tǒng)計表
1 主要原因分析 
1.1 殼體結構設計不合理 
原殼體中,底座和下法蘭是不動件,其余部分是可動件,分別是法蘭、螺母和被檢表替代品。三者間沒有任何聯(lián)系。裝表時依靠螺絲帶緊使法蘭壓緊中間的被檢表。通水前檢定員不能確定是否會漏水,只能通過檢查可動件間的相對位置、間隙作出判斷后再試壓,此過程十分費時費事。 
 
1.2 殼體選材不合理 
作業(yè)指導書中指出:卸下的法蘭、螺絲應放置于平穩(wěn)的平地,不能有滑動、落地的可能。 而水室的檢定臺前要留出 2 米寬的活動空間,再加 0.5 米寬的空間堆放被檢表,所以卸下的法蘭、螺絲只能放在更遠處。經實驗取放 3kg 的替代品平均用時 7 秒,比取放 7.5kg 的可動件少了 10 秒。同時考慮到實驗連續(xù)進行時檢定員的疲勞因素,可以確定殼體的材質隨著實驗次數(shù)的增加,對檢定的時間的影響越大。 
采取的主要對策統(tǒng)計表
2 采取的治理對策 
針對以上的 2 條主要原因,主要采取了以下治理對策。 
(1)重新選材,經查 GB/T14976-2002 可知,不銹鋼的密度為 7.75g/cm3,鑄鐵的密度為7.3g/cm3。不銹鋼與鑄鐵相比,不會磨損,可以使結構部件yongjiu性的保持設計的完整性;不會銹蝕,不會污染實驗室環(huán)境、影響檢定員健康。因為本次活動涉及的加工件比較小,因此可以忽略 0.45g/cm3的密度差。所以選用通用的 304 不銹鋼作為新殼體材料,計算后重 2 公斤。新加工的殼體重 2 公斤,達到預期目標,該對策有效。 
(2)重新設計殼體結構 
針對新殼體如何設計,小組內通過多次討論得出新殼體必備的 1 項條件:裝表時,夾緊結構應直接使被檢表垂直受力均勻,不需再耗時做檢查。依據上述的設計必備條件,非常后將夾緊部件設計成環(huán)形扣鎖的樣式,內側呈梯形,外寬內窄。環(huán)形閉合后,鎖越緊扣就越緊,而且有個附加的優(yōu)點:間隙被完全擋住,再不用擔心漏水傷人。為配合扣鎖,重新加工了不動件(底座和下法蘭)和壓蓋(替代原來的上法蘭)。因為高壓注水表的尺寸固定,所以底座依照原尺寸加工,而下法蘭由 2mm 的不銹鋼板替代。在 1Mpa 的壓力下,連續(xù)通水 5 小時,新殼體無異常,且間隙被完全擋住,無漏水噴水現(xiàn)象,該對策有效。
取得的主要成果
3 取得的主要成果 
新殼體的研制解決了工作中的實際問題,收到了預期的效果。新殼體的應用,降低了檢定員的勞動強度,提高了檢定工作的安全性,確保檢定員不受漏水噴水的傷害,保障了高壓注水表檢定工作能正常、及時的完成。壓力表平均損壞率定為 12%,低于制定目標 0.02%分鐘。

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