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流量測(cè)量在煙葉加料系統(tǒng)的影響因素及對(duì)策研究

來(lái)源: 作者: 發(fā)布日期:2021-04-28

 摘要:煙草企業(yè)制絲加料系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,出現(xiàn)了加料流量不穩(wěn)定的現(xiàn)象,造成生產(chǎn)過(guò)程中瞬時(shí)精度波動(dòng)較大,調(diào)取過(guò)程質(zhì)量控制數(shù)據(jù),通過(guò) MINITAB 的技術(shù)分析,得出加料流量波動(dòng)對(duì)整體質(zhì)量影響明顯,再對(duì)加料系統(tǒng)的梳理得出,造成這種情況的原因是加料噴嘴堵塞,加料延時(shí)設(shè)置不合理以及蒸汽壓力不穩(wěn)等,非常后,針對(duì)這些影響因素提出了相應(yīng)的對(duì)策。

隨著生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展,煙草制絲質(zhì)量控制從重視結(jié)果到過(guò)程的轉(zhuǎn)變,提出了均值化的質(zhì)量控制要求,煙葉加料作為煙草企業(yè)制絲加工工藝中一個(gè)非常關(guān)鍵的生產(chǎn)環(huán)節(jié),其加工質(zhì)量的好壞對(duì)制絲質(zhì)量具有重要的影響。煙葉加料系統(tǒng)主要由糖料罐、加料泵、質(zhì)量流量計(jì)、噴嘴、以及管路系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等組成,其主要的工藝任務(wù)是依據(jù)煙草產(chǎn)品的各自物理特性,按照工藝規(guī)定的加料比例,均勻地把糖料準(zhǔn)確施加到煙片上,并適當(dāng)?shù)靥岣邿熎乃帧囟,達(dá)到煙片的感官特性和物理特性等的改善,其主要作用就是降低煙草的刺激性,使煙氣和順并改進(jìn)煙草的吸味,同時(shí),也是為了提高煙葉的物料性能,增強(qiáng)煙葉在制絲后續(xù)加工過(guò)程中的耐加工性,提高煙草制絲的出絲率。加料系統(tǒng)控制過(guò)程的穩(wěn)定直接影響生產(chǎn)的煙草產(chǎn)品感官質(zhì)量,所以,嚴(yán)格地控制加料過(guò)程,保證加料系統(tǒng)的穩(wěn)定,對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)以及準(zhǔn)確的控制有重要的現(xiàn)實(shí)意義,并且能夠有效的起到提高煙草企業(yè)品牌的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),維護(hù)好消費(fèi)者利益以及穩(wěn)定企業(yè)客戶的作用。

1  煙葉加料現(xiàn)狀分析

在制絲生產(chǎn)龍鳳呈祥(軟魅力朝天門(mén))品牌時(shí),出現(xiàn)葉加料總體精度符合生產(chǎn)質(zhì)量判定要求,但是,判定系統(tǒng)顯示加料過(guò)程數(shù)據(jù)異常,導(dǎo)出 MES 數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)過(guò)程中工藝標(biāo)準(zhǔn)要求流量為 200kg/h,但是,加料過(guò)程中出現(xiàn)流量上下波動(dòng)導(dǎo)致瞬時(shí)精度波動(dòng)較大,導(dǎo)致煙葉加料不均勻,對(duì)導(dǎo)出的加料流量數(shù)據(jù)通過(guò) MINITAB 分析如圖 1 所示。

加料流量 Sixpack 報(bào)告

通過(guò)以上 6 合 1 圖可以看出,此批整體的 ppk 值 為0.62,標(biāo)準(zhǔn)差 1.053,P 值小于 0.005,極差為 3.91,過(guò)程中流量波動(dòng)幅度較大,過(guò)程質(zhì)量控制不穩(wěn)定,極大地影響了產(chǎn)品均值化加工,因此,必須找到影響加料系統(tǒng)流量波動(dòng)的根本原因并進(jìn)行解決,以有利于再次出現(xiàn)此類(lèi)現(xiàn)象發(fā)生時(shí)能夠采取有效的應(yīng)對(duì)對(duì)策,并做到預(yù)防性維修避免再次發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題。

2  煙葉加料系統(tǒng)影響因素

加料系統(tǒng)的工作原理為在設(shè)備經(jīng)過(guò)糖料預(yù)填充準(zhǔn)備好后,加料系統(tǒng)接收到葉加料電子秤信號(hào),在延后一定的時(shí)間啟動(dòng)加料泵,把糖料罐內(nèi)的糖料輸送到加料噴嘴,然后,經(jīng)過(guò)壓縮蒸汽霧化后,在一定的角度噴射到進(jìn)入滾筒內(nèi)的煙葉上,整個(gè)流程必須連貫有序,才能保證加料的順利進(jìn)行,整個(gè)系統(tǒng)中出現(xiàn)一處異常,就會(huì)影響整體加料質(zhì)量,梳理加料系統(tǒng)并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備情況通過(guò)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè),進(jìn)一步分析造成流量波動(dòng)的原因,如圖 2 所示。

加料流量影響因素魚(yú)骨圖

通過(guò)以上六方面的圖形分析,可以得出在制絲整個(gè)加料系統(tǒng)中,主要影響加料流量波動(dòng)的因素有以下幾方面。

2.1  加料噴嘴的影響

煙草加料噴嘴主要由料液腔、霧化介質(zhì)腔、混合腔、噴嘴定位裝置等組成,料液經(jīng)過(guò)料泵由管道輸送到加料噴嘴處與蒸汽充分混合后,由于蒸汽的相對(duì)速度大于糖料的速度,在蒸汽極大的速度下將糖料形成霧化并引射出去均勻噴灑在煙葉上。加料噴嘴設(shè)計(jì)成中間為料液的噴出口,而在料液噴口周?chē)钦羝瑥亩鴮⒘弦盒纬伸F狀擴(kuò)散形式噴出,因此,噴嘴在加料過(guò)程中起著重要作用。

(1)加料噴嘴堵塞。在進(jìn)料煙葉流量穩(wěn)定的情況下,加料噴嘴因?yàn)楣鼙谡撤姆e垢脫落或者糖料中帶有顆粒物體,進(jìn)入噴嘴內(nèi)部堵塞糖料向前流動(dòng),造成糖料流量降低,破壞了噴嘴內(nèi)部蒸汽壓力和糖料壓力的平衡,當(dāng)蒸汽壓力大于糖料壓力時(shí),就會(huì)擠壓糖料導(dǎo)致不能不能正常流出,然而,加料電機(jī)在程序控制下又要保證流量,這就必須加大電機(jī)頻率來(lái)增加流量,當(dāng)堵塞物沖出去后電機(jī)頻率降低,流量跟隨降低,這樣反復(fù)動(dòng)作引起流量的波動(dòng)。

(2)噴嘴閥芯沒(méi)有調(diào)整到位。當(dāng)加料噴嘴內(nèi)部的閥芯與混合腔間歇調(diào)整不合理時(shí),就會(huì)引起蒸汽和糖料壓力的不平衡,在相互擠壓下導(dǎo)致流量波動(dòng)。

2.2  質(zhì)量流量計(jì)堵塞

加料中質(zhì)量流量計(jì)是加料工序中主要的記錄工具,當(dāng)加料流量計(jì)發(fā)生兩端管路發(fā)生堵塞時(shí),加料電機(jī)頻率頻繁的變化,引起流量波動(dòng)。

2.3  噴嘴供料不足導(dǎo)致流量不穩(wěn)定

主要有以下三個(gè)方面,一是加料過(guò)濾網(wǎng)堵塞。因糖料中含有顆粒狀物體或者管道的積垢導(dǎo)致加料過(guò)濾網(wǎng)堵塞,引起供料不足。二是加料泵后的溢流閥調(diào)整不合理,導(dǎo)致一部分加料泵出來(lái)的糖料回到加料泵前,導(dǎo)致供料不足引起流量不穩(wěn)定。三是加料泵發(fā)生故障導(dǎo)致輸送的糖料不足,導(dǎo)致流量波動(dòng)。

2.4  加料延時(shí)設(shè)置不合理

按照生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)的要求,當(dāng)煙葉進(jìn)入加料滾筒內(nèi)部時(shí),加料噴嘴開(kāi)始噴射霧化糖料。當(dāng)物料經(jīng)過(guò)加料電子皮帶秤到滾筒內(nèi)加料系統(tǒng)開(kāi)始加料的這段時(shí)間稱(chēng)為加料延時(shí)。在加料系統(tǒng)中,當(dāng)設(shè)置噴嘴噴射糖料的延時(shí)時(shí)間不適當(dāng)時(shí),加料流量也會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。

(1)當(dāng)設(shè)置的延時(shí)過(guò)長(zhǎng)時(shí),就會(huì)在開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)一部分進(jìn)入滾筒的煙葉沒(méi)有施加到糖料,在結(jié)束時(shí)煙葉已經(jīng)通過(guò)加料區(qū)域,但是,糖料仍然還在噴射,那么,大部分就直接噴射到加料滾筒壁上,影響了煙葉加料的均勻性。

(2)當(dāng)設(shè)置的延時(shí)過(guò)短,葉片還未進(jìn)入滾筒或者是有很少的進(jìn)入時(shí),加料系統(tǒng)就開(kāi)始運(yùn)行噴射糖料,那么,施加的大部分糖料就直接噴射到加料滾筒內(nèi)壁上,這就造成了大量的葉片黏附在滾筒壁上,形成水濕煙葉影響葉片的質(zhì)量。2.5  霧化引射蒸汽壓力不穩(wěn)定,導(dǎo)致煙葉加料流量不波動(dòng)引射蒸汽壓力大小與料液的霧化效果緊密相關(guān)。當(dāng)引射蒸汽壓力偏小,這就不能有效地對(duì)料液進(jìn)行霧化,噴射范圍縮小,導(dǎo)致糖料不能及時(shí)噴射到煙葉上;當(dāng)引射蒸汽壓力偏大,就會(huì)引起加料泵往噴嘴輸送的料液因?yàn)槌隹趬毫^(guò)大不能連續(xù)噴出而出現(xiàn)糖料流量的波動(dòng)。

3  采取的解決對(duì)策

針對(duì)加料系統(tǒng)不穩(wěn)定引起在加料過(guò)程中加料曲線波動(dòng),有共性也有特性,每種原因表現(xiàn)出來(lái)的加料波動(dòng)狀態(tài)都有一定的差別,針對(duì)不同的原因,分別采取不同的對(duì)策解決問(wèn)題。

(1)噴嘴的清洗。發(fā)現(xiàn)加料噴嘴壓力表指針抖動(dòng)時(shí),表明噴嘴內(nèi)部發(fā)生了堵塞,那么,在加料噴嘴堵塞的情況發(fā)生后,就必須卸下整個(gè)噴嘴并清洗閥芯等,然后,按照要求再安裝,并注意角度的穩(wěn)定以及噴嘴間歇的調(diào)整。

(2)過(guò)濾網(wǎng)的清潔。在糖料煮制已經(jīng)加入糖料罐中時(shí),注意顆粒物的剔除,在煮料時(shí)增加糖料過(guò)濾裝置,過(guò)濾糖料中的雜質(zhì),避免來(lái)料中出現(xiàn)顆粒物體,而且生產(chǎn)中加強(qiáng)人員保養(yǎng)培訓(xùn),必須定期清理或者更換現(xiàn)場(chǎng)加料系統(tǒng)中的糖料過(guò)濾網(wǎng),避免堵塞發(fā)生。

(3)質(zhì)量流量計(jì)的疏通。當(dāng)發(fā)現(xiàn)加料流量計(jì)數(shù)據(jù)與工藝要求的流量差距特別大,而且在加料系統(tǒng)預(yù)填充的時(shí)候加料曲線就顯示波動(dòng)較大,一般情況就是流量計(jì)發(fā)生了堵塞,那就必須斷開(kāi)質(zhì)量流量計(jì)的上下接口,并用壓縮空氣從出口端管道吹質(zhì)量流量計(jì),吹出堵塞的雜質(zhì),當(dāng)然,也可以更換更大能力的質(zhì)量流量計(jì)來(lái)滿足生產(chǎn)。

(4)改造目前手動(dòng)控制噴射蒸汽壓力的控制方式,增加自動(dòng)控制調(diào)壓閥自動(dòng)噴射蒸汽壓力控制,保證噴射壓力的穩(wěn)定,降低其對(duì)加料流量的影響。

(5)優(yōu)化程序,合理設(shè)計(jì)加料的延時(shí),保證煙葉及時(shí)地加到霧化的糖料,減少理論累積量和實(shí)際累積量差別,降低葉片進(jìn)料時(shí)流量的沖高。

(6)定期清洗加料噴嘴和加料管路系統(tǒng),保證加料管道和噴嘴的清潔,避免因?yàn)殚L(zhǎng)期使用的加料系統(tǒng)管壁上粘伏物,在生產(chǎn)過(guò)程中脫落堵塞流量計(jì)或者加料噴嘴,從而影響加料流量,而且形成加料系統(tǒng)日常維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定,在現(xiàn)場(chǎng)工序生產(chǎn)結(jié)束后對(duì)加料管路清洗以及對(duì)噴嘴的測(cè)試的,避免糖料殘留物粘伏加料系統(tǒng)管路和噴嘴。

4  取得的效果

在葉加料出現(xiàn)加料流量波動(dòng)后,經(jīng)過(guò)以上的有針對(duì)性的對(duì)策后,通過(guò)對(duì)后續(xù)生產(chǎn)的龍鳳呈祥(軟魅力朝天門(mén))加料流量數(shù)據(jù)分析如圖 3 所示,生產(chǎn)過(guò)程中加料系統(tǒng)穩(wěn)定性得到了極大的提高。

加料流量影響因素魚(yú)骨圖

通過(guò)以上 6 合 1 圖可以看出,在經(jīng)過(guò)相應(yīng)的處理加料系統(tǒng)后,各項(xiàng)指標(biāo)都得到了提高,標(biāo)準(zhǔn)偏差由以前的 1.053 提高到了 0.1784,ppk 由 0.62 提高到了目前的 4.01,極差由3.91 降低到 0.6,表面加料流量穩(wěn)定性得到顯著提升,加料過(guò)程質(zhì)量得到明顯提高。

5  結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)煙葉加料系統(tǒng)影響因素的研究,找出影響加料穩(wěn)定的根本原因,并提出了相應(yīng)的處理方法,這對(duì)發(fā)生加料系統(tǒng)故障引起加料流量波動(dòng)、加料精度不合格等提供了寶貴的解決經(jīng)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了在精細(xì)化質(zhì)量控制過(guò)程中,迅速解決加料的實(shí)際問(wèn)題,保證了制絲煙葉加料的一致性和穩(wěn)定性,提高了葉片加料精度,保持了卷煙產(chǎn)品的感官和質(zhì)量的一致性。

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