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關(guān)于影響氣化爐安全長周期穩(wěn)定運行的儀表問題改進(jìn)優(yōu)化

來源: 作者: 發(fā)布日期:2021-02-01

 摘 要 :本文簡單介紹了水煤漿氣化爐工藝流程、工況特點以及氣化裝置實際運行過程中存在的故障難點問題。針對氣化裝置實際運行過程中出現(xiàn)的水煤漿流量計測量值波動大、不準(zhǔn)確、響應(yīng)滯后,氣化爐出口合成氣溫度測點振動大、共因失效,黑水流量控制閥沖刷嚴(yán)重、故障率高等問題,從設(shè)計、選型、安裝、調(diào)試等方面進(jìn)行了研究,針對性地提出了切實可行的解決方案,保證了氣化爐的安全平穩(wěn)運行,對解決同類裝置類似問題具有指導(dǎo)意義。

引言

氣化裝置采用 GE 水煤漿加壓氣化技術(shù),本技術(shù)采用氣化爐頂部單燒嘴設(shè)計,60% 的水煤漿和高壓氧氣通過燒嘴入爐燃燒,爐膛溫度 1200℃~ 1300℃,燃燒反應(yīng)產(chǎn)生的合成氣沿著下降管進(jìn)入激冷室水浴后沿上升管經(jīng)折流板出氣化爐進(jìn)入下游進(jìn)化裝置處理。同時,系統(tǒng)產(chǎn)生的黑水送入閃蒸系統(tǒng),通過閃蒸、沉降達(dá)到閃蒸汽、熱量回收,灰水再生重復(fù)利用達(dá)到節(jié)能降耗的目的,產(chǎn)生的出渣、細(xì)渣送出界外。

氣化裝置壓力高、溫度高、介質(zhì)沖刷嚴(yán)重、腐蝕性強,工況嚴(yán)苛,儀表設(shè)備故障頻繁。因部分儀表設(shè)備原始選型、材質(zhì)等問題導(dǎo)致合成氣等易燃易爆介質(zhì)外漏、內(nèi)漏、高壓竄低壓等風(fēng)險偏高,針對氣化裝置頻繁出現(xiàn)故障的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),是保障氣化爐長穩(wěn)安滿優(yōu)的必要條件。

1 氣化裝置實際運行過程中存在的故障難點問題及解決思路

1)由于水煤漿特殊的物理特性,使其測量難度很大。

它含有 65% 左右的極細(xì)的煤固體顆粒,再加上輔助添加劑,在高壓工況下,因介質(zhì)對襯里的擠壓和對電極的沖刷環(huán)境,要求對電磁流量計傳感器的襯里與測量導(dǎo)管的附著性能以及電極的抗噪聲和防滲漏性能有著很高的要求,而且水煤漿是非牛頓流體,成分復(fù)雜、測量難度大,又有腐蝕性。依據(jù)同行業(yè)煤漿流量測量經(jīng)驗,目前的煤化工行業(yè)中德士古氣化爐中的煤漿流量計大部分設(shè)計和選型中都采用的是電磁流量計,但實際使用效果差異很大,這一問題一直是煤化工行業(yè)專業(yè)人員討論的難題。

2)氣化爐出口合成氣溫度原設(shè)計為同一套管中三支熱電阻,三取二聯(lián)鎖停車。由于氣化爐出口合成氣管線振動大,溫度波動,造成氣化爐停車的事故,所以為了避免此類事故發(fā)生,需對氣化爐出口合成氣溫度進(jìn)行改造優(yōu)化。

3)氣化裝置渣池泵黑水流量控制調(diào)節(jié)閥介質(zhì)為氣化爐黑水,該介質(zhì)對金屬材料具有較強的沖刷、腐蝕作用,在用的儀表調(diào)節(jié)閥頻繁出現(xiàn)閥體穿孔、閥內(nèi)件損毀性故障,閥門平均無故障周期只有 45 天左右,閥門維修費用高,影響氣化爐長周期運行。

2 針對氣化裝置出現(xiàn)的故障的解決方案

2.1 針對氣化爐摻燒工況以及水煤漿自身特點,如何解決煤漿流量的測量難題,從而為氣化爐安穩(wěn)長滿優(yōu)運行提供保障氣化爐采用 60% 的水煤漿與高壓氧氣入爐燃燒,水煤漿介質(zhì)成分復(fù)雜、脈動信號強烈、測量難度大。在這種復(fù)雜工況下,行業(yè)內(nèi)優(yōu)選的測量方式還是電磁流量計,電磁流量計雖然大多數(shù)時間內(nèi)滿足了氣化裝置水煤漿流量的測量要求,但是也存在很多問題,經(jīng)過多年使用總結(jié)出了一些提升電磁流量計穩(wěn)定運行的方法。

水煤漿電磁流量計是氣化裝置非常關(guān)鍵的測量設(shè)備,首先氣化爐水煤漿電磁流量計三取中間值參與氧煤比控制,其次氣化爐水煤漿電磁流量計三取二參與氣化爐聯(lián)鎖邏輯停車。所以,對水煤漿電磁流量計測量的及時性、準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性提出了較高要求,這些性能指標(biāo)也是選型時重點考慮的因素。

2.1.1 水煤漿電磁流量計存在的主要問題

1)測量值失真現(xiàn)象嚴(yán)重

在氣化爐實際正常運行過程中,水煤漿電磁流量計經(jīng)常出現(xiàn)實際值與測量值偏差大、零點漂移、波動大等測量值失真現(xiàn)象。水煤漿電磁流量計存在波動、測量值不穩(wěn)定等問題直接會影響氣化爐的正常操作,由于此問題曾經(jīng)引發(fā)過氣化爐誤停車的事故。

2)對實際流量變化測量響應(yīng)的速度慢

氣化爐對水煤漿流量測量的及時性是有較高要求的,因為這關(guān)系氣化爐的正常安全運行。通過搜集氣化爐水煤漿電磁流量計實際運行過程中的測量數(shù)據(jù),進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),水煤漿電磁流量計在實際擾動發(fā)生的情況下,測量值的變化比實際流量的變化滯后約 25s。這意味著實際的水煤漿流量降低時,測量值并沒有很及時快速地反映實際流量降低的變化。這個現(xiàn)象就比較可怕,因為在固定氧煤比的控制策略下,煤漿流量測量值在滯后的這段時間沒有變化,那么氧氣流量也不會變化,而實際的煤漿流量已經(jīng)降低,這會導(dǎo)致氣化爐過氧,嚴(yán)重時存在爆炸的安全隱患。

3)煤漿質(zhì)量造成測量擾動氣化裝置煤漿流量計測量介質(zhì)為水煤漿和含污泥廢水、

MTO 廢堿液,普通型流量計受水煤漿中含有固體顆粒對電極的撞擊、油膜干擾、絮狀物干擾,會產(chǎn)生脈沖和噪聲干擾,波動比較大,同時水煤漿流量參與氧煤比計算并聯(lián)鎖停車,影響氣化爐的長周期穩(wěn)定運行。

2.1.2 針對以上水煤漿電磁流量計存在的問題,進(jìn)行原因分析并提出解決方案

電磁流量計在測量水煤漿時出現(xiàn)測量值失真、測量響應(yīng)速度慢的原因有很多,如 :安裝不符合規(guī)范、接地不符合要求、參數(shù)設(shè)置不合理,高壓煤漿泵(往復(fù)泵)對煤漿流量測量的影響,摻燒工況對煤漿流量測量的影響,煤漿成分的變化等。下面就影響水煤漿流量測量的主要原因分析如下 :

1)電磁干擾

高壓煤漿泵廠房內(nèi)有很多動設(shè)備的大電機,電機的運行會釋放大量的電磁信號,電磁流量計對周圍的電磁信號很敏感,因為電磁流量計的測量信號很微弱,一般只有2.5mV ~ 8mV。所以,對電磁流量計的要求,工作接地必須要可靠、牢固,符合接地規(guī)范的要求。

2)高壓煤漿泵

高壓煤漿泵的運行穩(wěn)定與否對煤漿流量的測量有很大影響。因為高壓煤漿泵是往復(fù)泵,在正常運行過程中煤漿流體呈規(guī)律的脈動流,脈動較小,容易過濾。當(dāng)高壓煤漿泵故障運行時,煤漿流體會出現(xiàn)較大脈動,脈動流會造成煤漿流量測量值的大幅波動。所以,在平時高壓煤漿泵運行過程中,及時巡檢,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。

3)煤漿成分

氣化爐摻燒污泥水導(dǎo)致煤漿成分更為復(fù)雜,含有污泥水的水煤漿呈酸性,酸性的水煤漿對電磁流量計有較強的腐蝕性,這會對煤漿流量的測量有較大影響 ;水煤漿中的氣泡也是對電磁流量計測量造成影響的不可忽視的因素 ;水煤漿是含固量很高的流體,固體顆粒撞擊電極產(chǎn)生的噪聲表現(xiàn)為煤漿流量測量值的波動。其解決方案如下 :

① 對電磁流量計的電極提出要求,使用光滑而且表面積較小的電極,可以大幅減少顆粒物撞擊電極的頻率,并且電極表面不會輕易產(chǎn)生劃痕。

② 使用低噪型噪聲屏蔽新技術(shù),在電極表面采用分子級陶瓷隔離傳感器,有效屏蔽鐵屑、油膜、氣泡、絮狀物、顆粒物撞擊等測量噪聲。實踐證明,采用低噪聲型電極測量效果較好。

2.2 氣化爐出口合成氣溫度測點振動大、元件頻繁損壞,3支溫度測量元件在同一個套管中,存在共因失效,氣化爐誤跳車風(fēng)險高

2.2.1 氣化爐出口合成氣溫度測點的原設(shè)計存在較大缺陷

1)氣化爐合成氣出口溫度風(fēng)險隱患

氣化爐合成氣出口溫度設(shè)計為三取二聯(lián)鎖儀表,三點中任意兩點高于 278℃,氣化爐跳車。如其中一點指示波動超過聯(lián)鎖值,若其他兩點再出現(xiàn)波動且超過聯(lián)鎖值,氣化爐將引發(fā)停車聯(lián)鎖,且氣化爐合成氣出口溫度回路被設(shè)定為回路斷路報警聯(lián)鎖 ;當(dāng)兩個或兩個以上測點斷路時,將引發(fā)氣化爐停車聯(lián)鎖。所以,此溫度在運行和維護(hù)過程中存在很大的安全隱患。

氣化爐出口管上原有溫度測量元件為 3 支熱電阻,并且 3 支熱電阻在 1 個套管里。因管線振動較大,介質(zhì)流速快,含固體顆粒,沖刷嚴(yán)重,在氣化爐運行過程中,因介質(zhì)沖刷嚴(yán)重套管穿孔導(dǎo)致氣化爐停車至少兩次。

2)處理此故障問題的難點

氣化爐合成氣出口溫度其中一點指示波動超過聯(lián)鎖值,若其他兩點再出現(xiàn)波動且超過聯(lián)鎖值,氣化爐將引發(fā)跳車聯(lián)鎖,所以需在線更換測量元件。此溫度測點測量的工藝介質(zhì)為壓力 6.5Mpa、溫度 230℃~ 260℃的氣化爐合成氣,首先將三點溫度強制在 240℃,然后經(jīng)計算 240℃對應(yīng)的 PT100 熱電阻阻值為 190.45Ω,將電阻箱阻值調(diào)整為 190.45Ω,再將故障點現(xiàn)場至機柜間安全柵處接線斷開,把調(diào)整好后的電阻箱接入安全柵。接入后通知 DCS 儀表班將回路斷路報警復(fù)位,然后依據(jù)此法,將第二只 190.45Ω的電阻箱接入另一點的安全柵,并復(fù)位斷路報警。經(jīng)過以上兩步,可以確保此溫度回路斷路聯(lián)鎖“失效”,現(xiàn)場人員

更換提前準(zhǔn)備好的新熱電阻測量元件。待現(xiàn)場更換完成后,機柜間處作業(yè)人員測量更換后的熱電阻阻值并做回路測試,都正常后接入安全柵,通知 DCS 儀表班將斷路報警復(fù)位,觀察 122TE210A/B/C 三點中控溫度指示,指示正常后解除聯(lián)鎖。

3)處理此故障的風(fēng)險辨識

2.2.2 氣化爐出口合成氣溫度測點技術(shù)改造

1) 將耐振性能差的熱電阻改進(jìn)為耐振熱電偶。熱電偶套管采用耐振設(shè)計,避免套管與工藝管線產(chǎn)生共頻振動,提高元件使用壽命,避免了聯(lián)鎖誤動停車的風(fēng)險。

 

 

表1 風(fēng)險辨識

風(fēng)險辨識

消減措施

氣化爐合成氣出口 溫度為三取二聯(lián)鎖,三

點中任意兩點溫度高于 278℃,氣化爐跳車

氣化爐合成氣出口 溫度回路有斷路跳車聯(lián)

鎖,三點中任意兩點斷路, 氣化爐跳車

DCS 班人員將該點聯(lián)鎖解鎖,將溫度值強制在 240℃在機柜間將3個單獨安全柵中的兩個分別接入事先阻值為 190.45Ω(溫度為 240℃)的電阻箱,接入第 1 個電阻箱后,要求 DCS 班對回路斷路報警復(fù)位,然后再接入第 2 個電阻箱,并再次復(fù)位斷路報警作業(yè)人員勞保穿戴整齊,

氣化爐合成氣出口溫度測量介質(zhì)的氣化爐合

成氣為高溫高壓有毒氣體,且該測點位于氣化爐合成氣出口管線上,距離地面 3.5m,現(xiàn)場作業(yè)人員存在被高溫高壓有毒氣體燙傷及中毒危害,且容易發(fā)生高處墜落事故

檢查現(xiàn)場腳手架搭設(shè)是否合格,開具合格的高處作業(yè)票,隨身攜帶四合一報警器,上腳手架作業(yè)必須正確系掛經(jīng)檢查合格的五點式安全帶,拆除測量元件活接時,應(yīng)小心謹(jǐn)慎,若攜帶的四合一報警器報警,應(yīng)立即停止作業(yè),并快速返回地面

氣化爐合成氣出口溫度的安全柵位于機柜間

SIS 安全柵柜,柜中安裝有多個其他涉及氣化爐跳車聯(lián)鎖的安全柵,容易發(fā)生誤操作,引起跳車

DCS 人員共同確認(rèn)溫度測點安全柵位置,并在作業(yè)過程中在機柜間留專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)

氣化爐合成氣出口溫度更換測量元件期間,中控操作人員由于容易誤操作,引發(fā)該點跳車聯(lián)鎖

要求 DCS 班派專人在中控進(jìn)行操作,直至更換作業(yè)完成,聯(lián)鎖恢復(fù)

 

 

2)將 3 支測溫元件獨立分開,重新開孔。

對氣化爐合成氣出口管道實地察看并且查閱原設(shè)計資料發(fā)現(xiàn),在原有測溫元件的旁邊分別有氣化爐與氣化爐出口合成氣壓差表、氣化爐出口合成氣壓力表、氣化爐與鎖斗壓差表的取壓點。直管段上沒有足夠的開孔位置,只能在彎管后進(jìn)行開孔,經(jīng)過對氣化爐合成氣溫度流速進(jìn)行計算,以及氣體的特性和在相同的環(huán)境溫度條件下,判定 3支溫度計不會有溫差。在使用過程中的事實也證明,3 支溫度元件指示穩(wěn)定,基本沒有偏差。

 耐振熱電偶選型表

3)溫度套管進(jìn)行硬化,噴涂硬質(zhì)合金,316L+ 堆焊鈷基合金。 鈷基合金兼具耐磨損、耐高溫、耐腐蝕等性能,是適應(yīng)復(fù)雜工況的很好的合金材料。氣化爐出口合成氣帶灰份顆?焖倭鲃樱瑝毫 6.5MPa,溫度為 257℃。套管表面堆焊鈷基硬質(zhì)合金,硬度可達(dá) HRC40 以上,抗磨損、耐沖刷、耐高溫,完全滿足此工況的使用要求。

2.3 出渣池泵黑水流量控制閥閥門頻繁損壞,閥門需頻繁下線維修及在線更換的問題

2.3.1 出渣池泵黑水流量控制閥

氣化裝置渣池泵黑水流量控制調(diào)節(jié)閥,本廠使用的是偏心旋轉(zhuǎn)閥,介質(zhì)為氣化爐黑水,該介質(zhì)對金屬材料具有較強的沖刷、腐蝕作用。所以,在儀表選型中對閥內(nèi)件的材質(zhì)提出了特殊要求,閥芯、閥座采用 316+ 碳化鎢,閥體還是 WCB,此閥在運行過程中,頻繁出現(xiàn)閥體穿孔、閥內(nèi)件損毀性故障,閥門平均無故障周期只有 60 天左右,閥門維修費用高,影響氣化爐長周期運行。

陶瓷閥結(jié)構(gòu)圖

2.3.2 尋找新型材料,解決沖刷、腐蝕工況共存情況

對材質(zhì)相互制約的矛盾采用氧化鋯陶瓷解決了在氣化爐黑水工況下閥內(nèi)件耐沖刷與耐腐蝕不能同時解決的矛盾。閥體鑲嵌陶瓷襯里,實現(xiàn)了對閥體的有效防護(hù)。采用 V 型球結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了球閥精細(xì)的調(diào)節(jié)功能。

此陶瓷閥結(jié)構(gòu)上為雙向密封的完全對稱設(shè)計,密封副獨立結(jié)構(gòu)加上特有的彈性補償結(jié)構(gòu),密封等級高,新材料應(yīng)用,選用氧化鋯陶瓷閥,球體采用先進(jìn)研磨設(shè)備及工藝制造,球圓度精度高,表面質(zhì)量好,有很好的密封性能。氧化鋯陶瓷球閥除具有金屬球閥的絕大多數(shù)優(yōu)點外,更具有超強的耐腐蝕、耐高溫、耐磨損及耐沖蝕等顯著特點,閥球、閥座及內(nèi)襯均采用氧化鋯結(jié)構(gòu)陶瓷材料,洛氏硬度高達(dá) HRA87 以上,因而能承受高速流體及硬顆粒介質(zhì)的沖蝕,具有異的耐磨損性,解決了腐蝕 / 沖刷工況共存導(dǎo)致材質(zhì)選擇的矛盾。

陶瓷閥門廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、污水處理等工業(yè)領(lǐng)域,陶瓷閥門優(yōu)越的性能主要表現(xiàn)在以下幾個方面 :

陶瓷閥門在高溫、高壓、強腐蝕、高磨損等惡劣工況下使用,對比金屬閥門凸顯出陶瓷閥卓越的性能,主要表現(xiàn)在陶瓷閥使用周期長、性價比高、維修量小等方面。而且,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,陶瓷閥將更加趨于完善和成熟,是腐蝕、高溫、磨損及沖蝕等惡劣工況設(shè)備選型的jue佳選擇。

3 結(jié)束語

通過對水煤漿氣化爐在運行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析,從設(shè)計選型、安裝、問題原因排查等方面深刻了解并理解問題的本質(zhì),從而提出行之有效的解決方案。為實現(xiàn)氣化爐安穩(wěn)長滿優(yōu)運行的目標(biāo)提供了一定的保障,同時也為同類煤化工裝置提供了良好的解決方案。

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