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東林煤礦壓風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能改造優(yōu)化技術(shù)的應(yīng)用

來源: 作者: 發(fā)布日期:2020-10-22 15:02:52

 摘要:為降低東林煤礦竟成壓風(fēng)機(jī)房空壓機(jī)的比功率(電單耗)22%以上,大幅度降低運行與維護(hù)成本,礦在合理選型的基礎(chǔ)上,采用一級能效螺桿壓縮機(jī)替代能耗高的機(jī)型,結(jié)合變頻與多機(jī)組群控技術(shù),實現(xiàn)非常優(yōu)的供需匹配,達(dá)到非常優(yōu)的節(jié)能效果。

 
 引言 
東林煤礦空壓站的空壓系統(tǒng)包含英格索蘭、復(fù)盛螺桿空壓機(jī)各 2 臺,運行 2-3 臺,都是10 年前的空壓機(jī);空壓機(jī)采用了單級壓縮,螺桿轉(zhuǎn)子采用 4:6 傳統(tǒng)型線螺桿型線,使得空壓機(jī)的能耗水平很高,運行效率較低;工藝流程:空壓站內(nèi)螺桿空壓機(jī)把空氣壓縮成 0.7Mpa壓縮空氣,壓縮空氣管道把空壓站生產(chǎn)的壓縮空氣輸送至礦井管網(wǎng)。 
 
1 技術(shù)路線 
對于螺桿空壓機(jī)而言,國家能效標(biāo)準(zhǔn)共分為三級,能效級別越高,輸入比功率越低,運行起來就更為節(jié)能,早期的螺桿空壓機(jī)能效級別普遍不高,導(dǎo)致輸入比功率偏大,且隨著長期使用,螺桿空壓機(jī)出現(xiàn)較大的衰減,從而推高了壓縮空氣生產(chǎn)成本。 為降低東林煤礦竟成壓風(fēng)機(jī)房空壓機(jī)的比功率(電單耗)22%以上,大幅度降低運行與維護(hù)成本。礦在合理選型的基礎(chǔ)上,采用一級能效螺桿壓縮機(jī)替代能耗高的機(jī)型,結(jié)合變頻與多機(jī)組群控技術(shù),實現(xiàn)非常優(yōu)的供需匹配,才能非常終達(dá)到非常優(yōu)的節(jié)能效果。 
 
項目擬結(jié)合實驗測試與理論分析,按運行非常佳工況運行的原則,首先建立專業(yè)的氣體數(shù)學(xué)模型和參數(shù)采集標(biāo)準(zhǔn),通過檢測復(fù)核當(dāng)前運行的工況參數(shù)和設(shè)備額定參數(shù),準(zhǔn)確判斷引起高能耗的原因,準(zhǔn)確找到非常佳工況點,提出非常佳匹配方案;然后通過整改不利因素,按非常佳運行工況參數(shù)定做高效節(jié)能空壓系統(tǒng),替換目前處于不利工況、低效運行的設(shè)備,消除因系統(tǒng)配置不合理引起的高能耗,結(jié)合智能化控制系統(tǒng)的應(yīng)用,滿足安全生產(chǎn)運行的條件下達(dá)到節(jié)能降耗的目的。 
流量計安裝示意圖
為確保節(jié)能效果分析,礦井現(xiàn)場測試方案如下:為了真實、準(zhǔn)確評估節(jié)能改造效果,通過兩種方法分別進(jìn)行統(tǒng)計與計算。(1)在總管上安裝了 0#流量計,通過總管流量計進(jìn)行對比,即在一段時間內(nèi)比較改造前后的總產(chǎn)氣量和總耗電量,計算平均單耗;
 
(2)安裝了 2#和 3#出口流量計,通過 2#和 3#出口流量計進(jìn)行橫向?qū)Ρ,即在一段時間內(nèi)分別統(tǒng)計新/原空壓機(jī)的單耗。
 
通過采用變頻或變?nèi)菡{(diào)節(jié)氣量,提高壓縮機(jī)滿載率(礦井安裝一臺 GR280-63-7-II 型一級能效定頻螺桿機(jī)及一臺 GR200-46-7-II 型一級能效變頻螺桿機(jī))《壓縮空氣站設(shè)計規(guī)范》(GB50029-2014)要求當(dāng)用戶為間歇性用氣時,壓氣站應(yīng)采用變頻或變?nèi)菡{(diào)節(jié)氣量。實踐證明,采用氣量調(diào)節(jié)技術(shù)后,原有的進(jìn)氣門加卸載調(diào)節(jié)耗能現(xiàn)象基本消除,對于機(jī)組滿載率在 80% 、用氣量波動的用戶,可節(jié)電 10% 以上;同時,現(xiàn)場應(yīng)用表明:變頻調(diào)節(jié)有效應(yīng)速度快的優(yōu)勢,而變?nèi)菡{(diào)節(jié)有成本低的優(yōu)勢。
 
2 改造效果分析
2.1 改造前基準(zhǔn)數(shù)據(jù)的采集
1)對每臺空壓機(jī)加裝電表計量耗電量,電量單位為 kwh,一號機(jī)、二號機(jī)及三號機(jī)電表倍率為 600,四號機(jī)電表倍率為 1200;
2)在空壓站總管上加裝流量計,計量壓縮空氣量,氣量單位為 Nm3;
3)電單耗由采集期的總電量/總氣量計算,電單耗單位為 kWh/Nm3;
4)采集時間為 15 天,始于 2018 年 6 月 26 日 13:30,止于 2018 年 7 月 11 日 13:30
 
2.2 改造后數(shù)據(jù)的采集
1)數(shù)據(jù)的采集方案與使用儀表均與改造前相同。
2)采集時間為 14 天,始于 2018 年 9 月 1 日 7:30,止于 2018 年 9 月 15 日 7:30。
 
2.3 改造前后的對比
過改造前后數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,總結(jié)改造前后的電單耗見下表 1。通過電單耗的對比,節(jié)能率=(改造前電單耗-改造后電單耗)/改造前電單耗=22.4%。
改造前后的電單耗對比
在高效節(jié)能 2 號空壓機(jī)未投運時,井下掘進(jìn)面為 4 個,采煤面 2 個,共計 6 個工作面,日均用風(fēng) 67592 Nm3,高峰期運行三臺壓力為 0.61-0.65MPa;2 號空壓機(jī)投運后,井下掘進(jìn)面恢復(fù)至 7 個,采煤面 2 個,共計 9 個工作面,日均用風(fēng) 86109Nm3。因此,改造后空壓機(jī)系統(tǒng)的供氣能力增加,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性。
 
2.4 分管流量計測電單耗對比
空壓機(jī)實際運行電單耗對比
此外,新增工頻空壓機(jī)由于產(chǎn)氣能力更高,存在約 11%的空載率,另一臺變頻壓縮機(jī)投入運行后,預(yù)計進(jìn)一步提高節(jié)能率至 28%以上。
 
3 效益分析
3.1 經(jīng)濟(jì)效益分析
通過對壓縮空氣系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能改造,當(dāng)前工頻單機(jī)對比能耗下降 22%以上,變頻機(jī)器運行后節(jié)能率預(yù)計可達(dá) 28%以上。正常生產(chǎn)情況下,預(yù)計年節(jié)約電量 160 萬 kW.h 以上,按電價 0.607 元計算,每年節(jié)約電費 97.12 萬元以上。
 
3.2 社會效益分析
空壓機(jī)系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于煤礦、鋼鐵、水泥、化工、石化、冶金等行業(yè),通過空壓機(jī)系統(tǒng)的設(shè)備更新?lián)Q代和技術(shù)升級,提高了空壓系統(tǒng)的運行效率,可降低企業(yè)的運行成本,提高我礦在煤炭行業(yè)的競爭力。同時也響應(yīng)了國家節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境的號召。
 
3.3 環(huán)保效益分析
目前,我國的火電、水電、風(fēng)電、核電、光伏占有率分別為 70%、18%、5%、4%、3%。火電主要是通過燃燒煤炭,產(chǎn)生電力,煤炭在燃燒的過程中,產(chǎn)生的主要污染物是煙塵、SO2、CO2、NOx 等,煙塵會危及人類健康,SO2 產(chǎn)生酸雨,CO2 是溫室效應(yīng)的主要誘因,NOx 會在紫外線照射下,形成光化學(xué)煙霧。所以提高設(shè)備運行效率,降低電力消耗,是當(dāng)務(wù)之急。每年節(jié)約電量 160 萬 kW.h,每年可節(jié)約 640 噸標(biāo)準(zhǔn)煤,減少排放 435 噸碳粉塵、1595噸 CO2,48 噸 SO2,24 噸 NOx,環(huán)境效益非?捎^。
 
4 結(jié)論
通過更換非常新一級能效的空壓機(jī),提高了空壓機(jī)運行效率;采用工頻加變頻的供氣模式,提高了空壓機(jī)系統(tǒng)運行效率。并通過實際測試研究發(fā)現(xiàn),該項節(jié)能改造產(chǎn)生了很好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)保效益。

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