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超聲波液位計基于PLC的選煤廠煤泥水處理控制系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)

來源: 作者: 發(fā)布日期:2020-09-08

 摘要:針對某礦山選煤廠資源整合、產(chǎn)能下降的企業(yè)現(xiàn)狀,老式的跳汰選煤工藝不能滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求,基于西門子系列PLC控制器,設(shè)計了系統(tǒng)主站的監(jiān)測與通訊、濃縮池底流回收系統(tǒng)從站等控制系統(tǒng),考慮選煤廠粉塵、振動等惡劣工況,設(shè)計了多項先進的傳感器監(jiān)測方案。

 
0引言
在選煤廠的各項工藝環(huán)節(jié)中,無論是循環(huán)水的復(fù)用與閉路循環(huán)還是分選效率、洗選質(zhì)量,還是社會對企業(yè)的環(huán)保考核,煤泥水處理都是非常重要的工藝環(huán)節(jié)。提高循環(huán)水質(zhì)量的主要兩個環(huán)節(jié)為沉降環(huán)節(jié)和底流回收環(huán)節(jié)。本文通過設(shè)計煤泥水處理控制主站、濃縮池底流回收從站和加藥系統(tǒng)從站,改善了以往人工控制循環(huán)水濁度不穩(wěn)定、藥劑浪費等情況,對于選煤廠具有重要的意義。
 
1煤泥水處理控制系統(tǒng)主站
系統(tǒng)主站選用西門子公司生產(chǎn)的SIMATICS7-1200PLC作為主控制器,與其配套的西門子系列的PLC軟件編程平臺為TIAPortalV12,這是西門子公司目前主推的編程平臺。主站的功能包括各項數(shù)據(jù)的收集和處理、手/自動控制、人機交互界面或上位機通信等。
 
1.1煤泥水流量監(jiān)測
系統(tǒng)主站的監(jiān)測主要有煤泥水流量、濃度和濁度等,本文僅簡要介紹煤泥水流量與濃度的監(jiān)測設(shè)計?紤]到煤泥水中的煤泥顆粒在流動中會產(chǎn)生靜電而吸附在傳感器觸頭表面造成污染,因此選用非接觸式的超聲波明渠流量計LCM-2000,將液體流量大小轉(zhuǎn)換為液位高低,使得測量不受液體的水質(zhì)、密度、黏度、溫度、腐蝕性、壓力和電導(dǎo)率變化的影響,相比傳統(tǒng)的接觸式流量計更適合于煤泥水流量的工況。LCM-2000系列明渠流量計由轉(zhuǎn)換器、傳感器、標(biāo)準(zhǔn)量水堰槽組成,其安裝示意圖如圖1所示。經(jīng)過嚴(yán)格設(shè)計的帕歇爾槽中的液位高低與液體流量存在映射關(guān)系,在程序中根據(jù)液位高低可查表獲得對應(yīng)的流量大小。煤泥水處理過程中,主站需要對煤泥顆粒多少進行估計,從而確定整體工作量。
 
1.2煤泥水濃度監(jiān)測
放射性同位素法是一種精準(zhǔn)的濃度測量方法,但是其存在安全隱患。對于煤泥水處理系統(tǒng)而言,煤泥水在整個洗煤廠作業(yè)中處于動態(tài)循環(huán),若放射性同位素設(shè)備發(fā)生泄漏會蔓延到整個系統(tǒng),后果不可控制。經(jīng)過安全性考量,非常終采取了超聲波測量法,通過向液體發(fā)送超聲波,液體中的顆粒數(shù)量多少會使超聲波信號發(fā)生不同程度的衰減,系統(tǒng)根據(jù)接收到的超聲波信號強弱來判斷液體濃度。
超聲波明渠流量計安裝示意圖
1.3系統(tǒng)主站通訊配置
除了各類物理量的監(jiān)測,系統(tǒng)主站需要承擔(dān)與底流回收系統(tǒng)、自動加藥系統(tǒng)以及集控主站的通訊。底流回收系統(tǒng)從站也采用與主站相同型號的西門子PLC,S7-1200系列PLC-TO-PLC的通訊通過集成通訊接口PROFINET實現(xiàn)。在STEP7BASIC建立主控PLC項目與底流PLC項目,完成對二者的命名和編輯通訊地址等設(shè)置后,分別在二者的程序中調(diào)用TSEN-C和TRCV-C,設(shè)置好相關(guān)參數(shù),非常后下載到兩個PLC上,經(jīng)過調(diào)試后即可實現(xiàn)通訊連接。
 
2濃縮池底流回收系統(tǒng)
濃縮池底流回收系統(tǒng)的處理流程可簡要概括為:沉降后的煤泥水經(jīng)底流泵加壓,然后輸送給壓濾系統(tǒng)。相對于底流泵的控制,壓濾系統(tǒng)比較獨立,對各環(huán)節(jié)配合度要求不高,因此本文設(shè)計的底流回收系統(tǒng)主要是改造升級原有的底流泵控制系統(tǒng)。
 
2.1濃縮池底流回收系統(tǒng)硬件設(shè)計
經(jīng)過研究與討論,確定了底流泵控制邏輯的控制目標(biāo),一方面能夠保證物料的持續(xù)輸送,另一方面盡量減少底流泵的啟停,以延長其工作壽命。攪拌桶內(nèi)的液位是底流回收系統(tǒng)的一個重要信號,只有準(zhǔn)確地測量才能進一步控制攪拌桶閥門、底流泵啟停和壓濾機打料時機。傳統(tǒng)的液位測量控制器例如浮球液位控制器,在液體性質(zhì)發(fā)生改變時需要調(diào)節(jié)浮球的參數(shù),因此選擇了非接觸式的超聲波液位計。如圖2所示,在攪拌桶頂端安裝超聲波發(fā)生與接收器,根據(jù)發(fā)出與接收到的時間t,即可計算出桶內(nèi)液面高度L:L=H-vt/2.(1)其中:H為液位計的安裝高度;v為聲音傳播的速度,取一個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,15℃時的聲速為340m/s。選用的超聲波液位計的傳輸信號為電流信號,經(jīng)過設(shè)計與校準(zhǔn),攪拌桶的液位對應(yīng)到4mA~20mA的電流信號,4mA對應(yīng)零液位,20mA對應(yīng)滿液位。經(jīng)過PLC控制器的轉(zhuǎn)換,得到實際桶內(nèi)的液面高度,模擬信號在可編程邏輯器件的IO設(shè)備輸入點。
超聲波液位計安裝示意圖
除了分體式超聲波液位計,底流入料閥門也需要重新設(shè)計,攪拌桶內(nèi)的液位較高才能停泵,因此閥門必須選擇電動閥門,并且具有遠(yuǎn)程控制模式,經(jīng)過各種閥門的選型,本文采用Z973X/H-6刀閘閥門,配合Z30-18W-Z型電動操作機構(gòu),可以顯示閥門的開度,將開度傳輸至PLC進行組態(tài)顯示,從而實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的可視化,能夠顯著提高生產(chǎn)的自動化水平。
 
2.2濃縮池底流回收系統(tǒng)軟件設(shè)計
在壓濾系統(tǒng)的從站底流回收控制子程序模塊中,除上電復(fù)位、系統(tǒng)初始化子程序外,主要包括底流儲料桶液位傳感器信號的采集與處理程序、與主站TCP協(xié)議通信子程序、底流泵和底流閥控制子程序、底流泵和底流閥運行指示子程序等,其程序流程如圖3所示。3自動加藥系統(tǒng)自動加藥系統(tǒng)從站的功能有:攪拌桶和物料桶的液位信號采集與處理、變頻器控制、人機交互等。從功能上分,自動加藥系統(tǒng)可以分為自動制備設(shè)備和加藥添加設(shè)備,這些設(shè)備主要是為了提高煤泥顆粒的沉降速度,提高洗煤的回收效率。人機交互界面設(shè)計了一個觸摸屏,實現(xiàn)除電源操作以外的所有操作,對自動加藥系統(tǒng)信息量進行編址,并且與組態(tài)畫面的圖標(biāo)建立一一對應(yīng)的關(guān)系。自動加藥系統(tǒng)的信息量如表1所示。
濃縮池底流回收系統(tǒng)程序流程自動加藥系統(tǒng)的信息量
通過手動添加粉狀藥劑到喂料機,然后通過一個特制的篦子進行簡單過濾,自動加藥系統(tǒng)運行,然后進水閥門開始注水至事先預(yù)定的液位,接著風(fēng)機啟動,通過送藥管子輸送到攪拌桶中,在整個投藥過程中,粉狀的藥劑間歇性向溶液中添加,通過攪拌電機的運轉(zhuǎn)消除結(jié)塊的藥劑,到達(dá)預(yù)定時間后,轉(zhuǎn)牌閥門打開,藥劑通過螺桿泵進行添加。在“自動”模式下,自動加藥系統(tǒng)具有程序記憶功能,受斷電影響后還能繼續(xù)斷電之前的工步,一旦設(shè)備在加藥過程中產(chǎn)生了某種故障,不能通過斷電來停止流程。這樣設(shè)計的好處是能夠加快藥劑溶液的制備效率。濃縮池絮凝劑自動加藥工作流程為:程序開始準(zhǔn)備→加藥和攪拌→加水→攪拌→制備結(jié)束,對轉(zhuǎn)牌進行判斷→轉(zhuǎn)牌→加藥結(jié)束。4結(jié)語現(xiàn)階段我國很多礦井已經(jīng)開發(fā)多年,處于末采階段,原先的跳汰選煤已經(jīng)顯露出控制落后、資源浪費等弊端。通過應(yīng)用西門子S7系列PLC和FORCECONTROL等先進控制技術(shù),并且在濃度計、流量計等改造中應(yīng)用先進的超聲波傳感器,經(jīng)過設(shè)計升級的煤泥水處理控制系統(tǒng)具有靈活性、魯棒性等優(yōu)勢,明顯降低了企業(yè)的運行成本,提升了生產(chǎn)效率,對其他選煤廠的升級改造具有借鑒意義。
 

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