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重水核電廠氫氣純度分析儀的改造分析

來源: 中核核電運(yùn)行管理有限公司 技術(shù)三處,浙江 嘉興 作者:諸海川,常滿意 發(fā)布日期:2020-07-06 09:48:25

 摘 要 :本文通過對(duì)氫氣純度儀變更的必要性進(jìn)行分析,詳細(xì)闡述了氫氣純度分析儀的升級(jí)改造內(nèi)容,對(duì)改造調(diào)試問題進(jìn)行分析,提供優(yōu)化方案,深入分析了氫氣純度分析儀與化學(xué)人工取樣結(jié)果不一致的原因,并對(duì)原因進(jìn)行驗(yàn)證,非常終通過標(biāo)定解決了不一致問題,提高了氫氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。

 
0 引言
        某重水核電廠發(fā)電機(jī)采用“水氫氫”冷卻方式冷卻發(fā)電機(jī)腔室,發(fā)電機(jī)定子線圈采用水冷卻方式,氫氣(H 2 )則是冷卻定子鐵芯及轉(zhuǎn)子,以防止發(fā)電機(jī)內(nèi)部產(chǎn)生熱應(yīng)力及局部過熱。發(fā)電機(jī)氫氣冷卻系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),由供氫站經(jīng)壓力調(diào)節(jié)閥向發(fā)電機(jī)腔室提供氫氣,經(jīng)再循環(huán)冷卻水冷卻后,再冷卻發(fā)電機(jī)定子鐵芯和轉(zhuǎn)子。氫氣在發(fā)電機(jī)內(nèi)部由發(fā)電機(jī)軸上葉片強(qiáng)迫循環(huán),并通過氫氣冷卻器進(jìn)行散熱。發(fā)電機(jī)須長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn)檢修時(shí),必須用二氧化碳(CO 2 )將發(fā)電機(jī)內(nèi)的氫氣置換出來,再用壓縮空氣將二氧化碳置換出來。在發(fā)電機(jī)維修結(jié)束重新投運(yùn)前,用二氧化碳置換發(fā)電機(jī)腔室內(nèi)的空氣,再用氫氣置換發(fā)電機(jī)腔室內(nèi)的二氧化碳。當(dāng)氫氣的純度達(dá) 90% 以上時(shí),可以對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行充升壓。
 
        就地氫氣控制盤臺(tái)位于汽機(jī)廠房 87.5m 層壓空房間門口,在盤臺(tái)上有一塊發(fā)電機(jī)內(nèi)氣體壓力指示表、氫氣純度指示表、氫氣溫度表、二氧化碳純度指示表、氫氣干燥器電加熱器的控制開關(guān),以及氫氣和二氧化碳純度取樣回路及相關(guān)儀表。
 
        發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行時(shí),通過取樣回路連續(xù)不斷地從發(fā)電機(jī)內(nèi)抽出氣體進(jìn)行氫氣純度的監(jiān)測(cè),即可以時(shí)刻反應(yīng)出發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣的純度。當(dāng)氫氣純度異常下降時(shí),在主控室有相應(yīng)的光字牌報(bào)警和 CI 報(bào)警,從而提示運(yùn)行人員及時(shí)采取糾正措施,避免氫氣爆炸事故的發(fā)生。
變更前氫氣純度分析儀接線圖
1 氫氣控制要求
        根據(jù)某重水核電廠氫氣冷卻系統(tǒng)運(yùn)行文件要求,發(fā)電機(jī)氫氣冷卻系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子風(fēng)扇的轉(zhuǎn)動(dòng)推動(dòng)發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣循環(huán)流動(dòng)。氫氣在流經(jīng)定子鐵芯和轉(zhuǎn)子時(shí)帶走它們?cè)诎l(fā)電機(jī)帶負(fù)荷時(shí)產(chǎn)生的熱量,氫氣在流經(jīng)氫氣冷卻器時(shí),其熱量被再循環(huán)冷卻水帶走,發(fā)電機(jī)的定子鐵芯和轉(zhuǎn)子得以被氫氣連續(xù)冷卻。
 
        為防止在發(fā)電機(jī)殼內(nèi)外形成爆炸性混和氣體(空氣中氫氣體積含量在 4.1% ~ 74.2% 之間)在發(fā)電機(jī)充氫過程中,采用二氧化碳作為中間氣體,避免氫氣和空氣直接接觸。而且,在氣體的置換過程中,要嚴(yán)格按程序進(jìn)行操作,防止氫氣泄漏到大氣中。正常運(yùn)行時(shí),維持發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度大于 98%(低報(bào) 90%),通過在線氫氣純度儀可以連續(xù)監(jiān)視氫氣純度 ;當(dāng)發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度降低,氫氣純度儀低于 98% 后,須通過供氫站對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行掃氣。如果發(fā)電機(jī)氫氣純度不能維持大于 90%,并且繼續(xù)下降,則需將機(jī)組停運(yùn),發(fā)電機(jī)解列后,對(duì)發(fā)電機(jī)的氫氣進(jìn)行置換[1] 。
 
2 變更必要性分析
        氫冷發(fā)電機(jī)氫氣純度保持在 96% ~ 98% 為非常佳工況,如果機(jī)內(nèi)氫氣純度過高(高于 98%),氫氣消耗量會(huì)增大,如果氫氣純度過低(低于 95%),會(huì)使發(fā)電機(jī)效率降低,同時(shí)機(jī)內(nèi)氣體含氧量相應(yīng)增加,混合氣體安全系數(shù)降低,容易與其他氣體形成爆炸性混合氣體。因此,發(fā)電機(jī)氫氣純度的在線檢測(cè)是非常必要的[3] 。
 
        某重水核電廠發(fā)電機(jī)氫氣純度儀采用日本 YAMATAKE公司的 Smart Gas Analyzer,型號(hào)為 SGA 300-D3E1S-1,當(dāng)前該智能氣體分析儀已經(jīng)停產(chǎn),無法提供備件技術(shù)支持,F(xiàn)場(chǎng)智能氣體純度分析儀回路中的 SPC 協(xié)議通訊器(純度變送器)故障,無備件可更換。主控失去對(duì)氫氣純度(AI0336)的監(jiān)測(cè),在氫氣純度小于 90% 時(shí)失去氫氣純度低(CI2631)報(bào)警。
 
        目前,依靠現(xiàn)場(chǎng)分析儀表頭的顯示值以及定期的人工化學(xué)取樣分析監(jiān)視發(fā)電氣氫氣純度。根據(jù) 2018 年 5 月~ 7月的數(shù)據(jù)分析儀工作并不穩(wěn)定,出現(xiàn) 4 次讀數(shù)異常,數(shù)據(jù)在一周內(nèi)緩慢上升至 103%(正常純度在 99.3% ~ 99.5%),需要不斷地在線標(biāo)定。且目前在線分析儀傳感器單元不能確保可用時(shí)間,運(yùn)行人員缺少遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)及報(bào)警數(shù)據(jù),化學(xué)取樣分析工作頻繁,增加了氫氣泄漏的不安全因素。為了解決該氣體分析儀故障無備件的問題,有必要對(duì)發(fā)電機(jī)氫氣純度儀回路設(shè)備進(jìn)行變更替代,以保證能夠正常監(jiān)測(cè)發(fā)電機(jī)運(yùn)行和置換過程中氫氣和二氧化碳的純度,為運(yùn)行維修人員提供有效的參考數(shù)據(jù)。
 
3 設(shè)備改造
3.1 氫氣純度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)原有設(shè)計(jì)
        變更前氫氣純度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)電氣回路的主要設(shè)備有 :分析儀探頭 :日本 Yamatake 公司的 SGA300 型氣體分析儀,監(jiān)測(cè)由于空氣或其他氣體進(jìn)入所引起的轉(zhuǎn)子冷卻氣體純度的降低。
變更前氫氣純度分析儀運(yùn)行流程圖變更后氫氣純度分析儀接線圖
        分析儀 :作為協(xié)議轉(zhuǎn)換器,接收分析儀探頭測(cè)量的氫氣、二氧化碳和空氣的純度作為數(shù)字信號(hào),并輸出模擬量4mA ~ 20mA 信號(hào)。
 
        報(bào)警變送器 :提供繼電器報(bào)警輸出信號(hào)。指示表、切換繼電器、切換手柄 :回路中使用兩塊指示表,1# 指示表顯示氫氣純度(量程 :85% ~ 100%),2#指示表通過繼電器和手柄組成的切換回路,分別可顯示二氧化碳純度(背景氣為氫氣)和空氣純度(背景氣為二氧化碳),量程均為 0% ~ 100%。
 
        變更前,氫氣純度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)取樣氣回路的主要設(shè)備有:空氣過濾器、截止閥、流量計(jì)、流量調(diào)節(jié)閥。通過發(fā)電機(jī)底部取氣,取樣氣體通過過濾器后,流經(jīng)分析儀探頭和流量計(jì),非常終回到發(fā)電機(jī)內(nèi)部,流量計(jì)回路分為氫氣流量計(jì)二氧化碳流量計(jì)兩路并聯(lián),日常運(yùn)行期間投運(yùn)氫氣流量計(jì),置換氣期間投運(yùn)二氧化碳流量計(jì)。
變更后氫氣純度分析儀運(yùn)行流程圖氫氣流量計(jì)浮球卡澀
3.2 變更后設(shè)計(jì)
        變更后氫氣純度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)電氣回路的主要設(shè)備有 :
 
        分析儀探頭 :美國(guó) Honeywell(霍尼韋爾)7866 型氣體分析儀,采用熱導(dǎo)原理傳感器,測(cè)量氣體純度,將電信號(hào)傳給顯示表。使用熱導(dǎo)傳感器進(jìn)行氣體純度測(cè)量的基本原理為 :熱導(dǎo)傳感器的熱絲具有電阻隨溫度變化的特性,當(dāng)有電流通過熱導(dǎo)傳感器的熱絲時(shí),熱絲被加熱,由于載氣的熱傳導(dǎo)作用使熱絲的一部分熱量被載氣帶走,熱絲的溫度下降。在這個(gè)動(dòng)態(tài)的過程中,熱絲的電阻值和熱絲內(nèi)部的電流發(fā)生變化,傳感器便有信號(hào)輸出,此時(shí)輸出的電信號(hào)與載氣的純度成一定的比例關(guān)系。
 
        分析儀顯示表 :作為控制單元,接受探頭的電信號(hào),顯示測(cè)量氣體的百分比及報(bào)警信息,并輸出模擬量 4mA ~20mA 信號(hào)和繼電器報(bào)警輸出信號(hào)(量程:75% ~ 100%)。
 
        電源 :對(duì)分析儀探頭和顯示表進(jìn)行供電。變更后氣回路的設(shè)備不變化,但根據(jù) 7866 型氣體分析儀的技術(shù)要求,探頭采用常壓測(cè)量的工作方式,因此須對(duì)氣回路管線進(jìn)行改造,使取樣氣體回路接入發(fā)電機(jī)排空總管,取樣氣體向大氣排放,每日的排氫計(jì)算值為 :24h×60min×100ml/min=144000ml=144L=0.144m 3 。
氫氣純度差異值不同流量下人工取樣儀表值對(duì)比驗(yàn)證的氣回路示意圖標(biāo)定后儀表對(duì)比值
4 變更調(diào)試問題處理
4.1 氫氣流量計(jì)卡澀
        變更后試驗(yàn)期間(投用氫氣流量計(jì)和二氧化碳流量計(jì)時(shí),流量計(jì)內(nèi)部浮球出現(xiàn)卡澀,卡死在量程上限)。經(jīng)分析原因如下 :運(yùn)行人員投運(yùn)流量計(jì)時(shí),需通過緩慢打開調(diào)節(jié)閥將氫氣流量計(jì)調(diào)至滿量程,但是若調(diào)節(jié)閥門過快,會(huì)導(dǎo)致流量計(jì)浮球直接超量程,容易導(dǎo)致卡澀 ;在更換流量計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部存在雜質(zhì),懷疑在改造管線期間,存在雜質(zhì)進(jìn)入內(nèi)部管線。
 
        根據(jù)原因進(jìn)行優(yōu)化 :執(zhí)行技術(shù)人員升版操作規(guī)程,向運(yùn)行人員強(qiáng)調(diào),投運(yùn)流量計(jì)需緩慢打開閥門,避免浮子超量程。維修人員升版作業(yè)計(jì)劃,在完成氣源管線改造后,增加使用壓縮空氣(或 CO 2 )進(jìn)行吹掃,避免異物進(jìn)入流量計(jì)中。
 
4.2 在線表與人工取樣結(jié)果不一致
        通過收集變更后設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù),對(duì)比人工化學(xué)取樣結(jié)果,發(fā)現(xiàn)存在測(cè)量數(shù)據(jù)不一致問題。
 
通過使用標(biāo)準(zhǔn)氣體(99.99% 高純氫氣)對(duì)氫氣純度儀和人工取樣儀表進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證,對(duì)不一致原因進(jìn)行分析。
        1)人工取樣儀表取樣流量設(shè)定過低。結(jié)合標(biāo)氣驗(yàn)證工作,在作業(yè)計(jì)劃中明確記錄 2 個(gè)流量值下儀表測(cè)量數(shù)據(jù)。標(biāo)氣驗(yàn)證工作中,取樣儀表讀數(shù)穩(wěn)定后,記錄 100ml/min與 300ml/min 流量下儀表測(cè)量值差異為 0.63%。
        2)化學(xué)取樣儀表取樣時(shí)長(zhǎng)設(shè)定過短。結(jié)合標(biāo)氣驗(yàn)證工作,在作業(yè)計(jì)劃中明確記錄 2 個(gè)取樣時(shí)間下儀表測(cè)量數(shù)據(jù)。標(biāo)氣驗(yàn)證工作中,取樣儀表讀數(shù)穩(wěn)定后,記錄 1min 與5min 流量下儀表測(cè)量值差為 0.2%。
        3)化學(xué)取樣儀表誤差過大。通過使用標(biāo)準(zhǔn)氣體,驗(yàn)證化學(xué)取樣儀表測(cè)量精度。標(biāo)氣驗(yàn)證工作中,取樣儀表讀數(shù)穩(wěn)定后,化學(xué)取樣測(cè)量值為 99.12%,與標(biāo)準(zhǔn)氣體誤差為0.87%。
        4)在線表測(cè)量值漂移。通過使用標(biāo)準(zhǔn)氣體,驗(yàn)證在線儀表測(cè)量精度。標(biāo)氣驗(yàn)證工作中,取樣儀表讀數(shù)穩(wěn)定后,在線表測(cè)量值為 97.54%,與標(biāo)準(zhǔn)氣體誤差為 2.45%,超過儀表允許誤差 2%,故判斷儀表測(cè)量值存在漂移。通過設(shè)備標(biāo)定調(diào)整,非常終解決了人工取樣儀表與在線儀表數(shù)據(jù)不一致問題。
 
5 結(jié)束語
        氫氣純度儀長(zhǎng)期帶電運(yùn)行,設(shè)備面臨老化、停產(chǎn)、缺陷率升高等問題,通過對(duì)氫氣純度分析儀進(jìn)行升級(jí)改造,對(duì)改造調(diào)試問題進(jìn)行分析,提供優(yōu)化方案,深入分析了氫氣純度分析儀與化學(xué)人工取樣結(jié)果不一致的原因,并對(duì)原因進(jìn)行驗(yàn)證,其變更設(shè)計(jì)思路和調(diào)試經(jīng)驗(yàn)希望能夠?yàn)槠渌愲姀S的變更提供技術(shù)參考。

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